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2019,03,12,20,1819945
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Der Pilot meldete Probleme direkt sofort unmittelbar gleich nach dem Start, da ist der Autopilot noch nicht aktiv. Wenn ich es richtig interpretiere, passiert folgendes: - MCAS bekommt unvollständige Daten von AoA, Airspeed, Gewicht, CG, etc. oder interpretiert richtige Daten falsch
- darufhin vermutet es einen pitch up und trimmt das Flugzeug nose down.
- Der Pilot erlebt steigenden Steuerdruck auf der Column und zieht, so das zunächst der Elevator die nose down Trimmung überlagert, bei steigendem Zug.
- Nach kurzer Zeit versucht der Pilot, mittels trim switch die Trimmung nose up zu korrigieren und den Steuerdruck zu senken, was ihm mehr oder weniger gelingt.
- Gleichzeitig steigt die airspeed, und der Steuerdruck steigt weiter
- Der Kampf zwischen Pilot mit +Elevator und +Trim gegen MCAS mit -trim geht weiter, der Pilot funkt verzweifelt, hat helmet fire, sucht nach den Ursachen, und kommt jetzt drauf, die Trimmung zu deaktiveren.
- Jetzt ist die Trimmung komplett aus, dh. jede Trimmung nur noch mit dem Handrad, aber wieder nose down, und nicht mehr manuell ausgleichbar.
Ausgleichen des durch die Trimmung verursachten Steuerdruckes mit Elevator geht nicht Aktivierung Autopilot geht nicht, weil / wenn Trimmung und Elevator nachhaltig auseinander liegen. Klappen setzen macht im Steigflug keinen grossen Sinn, also lässt man es zunächst. Da kommt man auch nicht sofort drauf. Trainieren kann man das alles nicht, weil kein einziger Simulator die Funktionsweise dieses System in die Software programmiert bekommen hat - Stichwort, brauchen wir nicht, ist ja single certification Lesen kann man es - ausser in dem Boeing Bulletin - nirgendwo, weil das System in keinem Handbuch beschrieben wurde - Stichwort, brauchen wir nicht, ist ja single certification Also geht Boeing davon aus, dass ALLE Piloten IMMER SOFORT bei Fehlverhalten des MCAS ALLE notwendigen Schritte wissen, verinnerlicht haben und anwenden. Und genau das ist, wie wir alle wissen, in einer so unterschiedlichen Welt komplett ausgeschlossen.
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Das war ein Fehler, glaube ich. Mehrere Zeitungen haben MCAS und den A/P verwechselt, bzw. angenommen, dass MCAS Teil des A/P ist.
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Kein Fehler. Ethiopean: Verdacht auf MCAS, US-Berichte: mit AP on, Da ist MCAS inaktiv.
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Es gab Berichte über Problem mit der Steuerung bei eingeschaltetem A/P? Dann kann das alles noch größere Ausmaße annehmen ...
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Ich glaube, dass diese beiden Unfälle zum ersten Mal eindrücklich einerseits das "over-design" von safety envelopes etc. zeigt. Andererseits zeigt es, wie vieles (oder auch - Alles) dem Kostenfaktor unterworfen wird (fragwürdiges design mit Auswertung nur eines Sensors statt zumindes fail safe). Aus meiner Sicht wird es zukünftig zu hinterfragen sein, ob wir von Maschinen geflogen, gefahren etc. werden wollen (technisch machbar), oder ob wir den Menschen als letztes Entscheidungsglied in der Kette haben wollen. Wenn zweiteres der Fall ist, muss man ihm aber auch weiterhin die Möglichkeit geben, diese Kontrolle auszuüben (ich bin mir in meinem Flieger sicher, dass, sobald ich den A/P-disconnect switch drücke, ich auch die Kontrolle über ddas Flugzeug habe). Oder anders gesagt: wieviel Automation ist der (Durchschitts-)Mensch fähig zu covern ?
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Mich interessiert ein anderer Aspekt mehr: Ganz offensichtlich haben die vielen Modifikationen, die größeren Motoren und deren veränderte Position zu einem aerodynamisch unstabilen Flugzeug geführt, das im Stile einer F-16 nur dann sicher geflogen werden kann wenn bestimmte Situationen - wie etwa ein plötzliches Pitch-up-Moment bei hohen AOA - nur mit Hilfe von elektronischen Assistenten sicher bleiben. Anstelle einer Neukonstruktion hat Boeing mit der MAX versucht, alles was ging aus der 737 herauszuholen. Und dann wurde (Annahme!) auch noch bei der Umsetzung geschlampt und gespart. Es soll ja laut US-Piloten noch andere Probleme geben, etwa die Gefahr von Tailstrikes, verursacht durch ein für die Länge des Rumpfes zu kurzes Fahrwerk. Auch Dokumentation und POHs sind angeblich lausig schlecht. Bei 4600 Bestellungen kann sich das noch zu einem großen Problem ausweiten, das an die Substanz der Firma gehen kann.
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Wie von Dir geschrieben (ich habe es aber nicht so klar ausformuliert): Es sollte immer noch Geld aus diesem ehemals sehr erfolgreichen Entwurf herausgequetscht werden... Ich bin kein Flugzeugkonstrukteuer und kenne mich daher auch nicht mit den entsprechenden Zertifizierungs-/Zulassungsvorschriften aus; Aber ich verstehe auch nicht, dass man der 737 nicht schon (viel) früher längere Beinchen verpasst hat. Schon bei der 737-300 mussten die Triebwerksverkeidungen am unteren Ende abgeflacht werden... weiters rutschten die TW weiter nach vorne. Und das Spiel wurde offenbar bei der neuesten Generation so weit geführt, dass MCAS notwendig wurde, um den Flieger überhaupt noch bei gewissen Flugzuständen im envelope zu halten...
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Sehr guter Gedanke. Und jetzt kommt dieser Gedanke ins Spiel: Wenn demnächst (Zeithorizont 10-20 Jahre) manntragende, autonome Drohnen Passagiere von A-B befördern. Wer ist Schuld? Der Hersteller? Die Zulassungsbehörde? Der Programmierer? Ich sage Dir mal was, was in meiner Branche zunehmend zu beobachten ist. Da wird der Schwanz eingezogen und alles auf das "System" oder noch besser, auf die "KI" abgeschoben. Peinlich, wenn das in den meisten Fällen noch nicht einmal eine KI im Sinne von ML ist sondern ein Random Forest Entscheidungsbaum. Nur da blicken selbst Experten kaum noch durch und die Verantwortung für etwas ist dahin. Und was passiert, wenn ein Unternehmen keine Verantwortung mehr hat? Es wird einfach alles in und auf den Markt geworfen, was nur geht. Hauptsache die Rendite stimmt.
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(ich antworte dem letzten) Mein US-Fluglehrer, ein extrem erfahrener Mann - einer der ersten, wenn nicht der erste, Angestellte der King-Schools, mittlerweile retired und fliegt aber viel und alles mögliche Gerät - hat mir folgendes Erlebnis geschildert: Er holte einen Citationjet gemeinsam mit dem Eigentümer von einer größeren Wartung/Umbau ab. Er saß links und steuerte, der Eigentümer rechts. Nach dem Start stellte er fest, dass der Steigflug viel zu steil war. Auch mit ganzer Kraft konnte er nicht die Nase runter drücken. Auch nicht mit Trimmung full down. Lösung: Schub rausnehmen, da fiel die Nase runter, und wieder landen. Er hat mir ein Foto vom Trimtab gezeigt: das zeigte völlig unüblich steil nach unten. Man hatte das Trimmrad um zwei volle Umdrehungen falsch angeschlossen. Glaube, ab jetzt schaut er sich den Trimtab bei jedem Preflight genauer an. Ich seitdem auch, obwohl ich ja nur Kleingerät fliege :-) Würde es bei einem großen Jet und bei einer (falschen) Trimmung full down (also umgekehrtes Problem) auch helfen, Schub rauszunehmen, damit man wenigstens nicht gegen die Beschleunigung der Triebwerke ziehen muss?
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Ich kenne jemanden dessen Autopilot und AI in einem CJ nach einem Avionikumbau versagte - kurz nach dem Start in IMC. Stecker am AI war nicht angeschraubt und fiel ab ... Und vor kurzem wurde auf COPA der Fall einer SR22 dokumentiert bei der ein neues Rollservo verkehrt herum angschlossen wurde - als er nach links trimmte rollte der Flieger nach rechts ... Wie können solche Fehler unentdeckt bleiben? Das geht nur wenn man NULL QC hat ...
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Ich kenne keine Citation mit underwing engines, also kann es sich wohl nicht ganz so abgespielt haben..
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Nicht so schnell, euer Ehren. Mein Fluglehrer erzählte mir die Story am Tag danach. Sooo alt ist er nun auch wieder nicht. Und er neigt auch nicht zum Prahlen. Aber sind aerodynamische Steuerkräfte nicht IMMER proportional zum Quadrat der Airspeed? D.h. bei Vertrimmung nach oben muss doch die Airspeed eine Rolle dafür spielen, wie heftig man gegendrücken muss. (natürlich kann man auch warten, bis man im Steigflug stallt, und ich nehme mal an, das wollte er instinktiv vermeiden)
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Wenn der Steigflug nach dem Start "viel zu steil war" und er die Nase nicht runterdrücken konnte müsste die Schlussfolgerung sein, dass er immer langsamer wurde und der Flieger für eine zu niedrige Speed getrimmt war. Dann ist Schub rausnehmen bei einer Citation etwas Anderes (noch riskanter) als bei Triebwerken unter der Fläche.
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"Wie können solche Fehler unentdeckt bleiben? Das geht nur wenn man NULL QC hat ..."
Das ist so ähnlich vor ein paar Jahren sogar schon mal bei einem A 320 vorgekommen (am 20.03.2001, LH ex EDDF). Da waren nach der Wartung bei dem Sidestick des Kapitäns die Rollkanäle vertauscht. Aber die beiden haben das, was sich unmittelbar nach dem Abheben zeigte, rechtzeitig verstanden (!), der Copilot - bei dem das Gott sei Dank richtig angeschlossen war - hat übernommen und sie sind heil gelandet! War - fand ich - eine tolle Leistung der Crew. Die Einzelheiten kann man bei der BFU nachlesen.
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Da hat Max schon recht, bei tail mounted engines führt Schub reduzieren initial zu einem pitch-up Moment. Ist auch logisch, da die Treiblinge über dem Schwerpunkt liegen. Nach dem initialen Moment nimmt jedes Flugzeug dann die Nase nach unten um die eingetrimmte Speed zu halten. Mit der Flugzeuggröße hat das auch nix zu tun, eine MD11 z.B. zeigt das selbe Verhalten. Denke aber deine Frage zielt auf gängige Verkehrsflugzeuge mit underwing engines ab. Da folgt auf Schubreduktion auch initial ein pitch-down Moment, da Triebwerke unter dem Schwerpunkt.
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Unfassbar - oder? Und eine tolle Reaktion! Das hat sicher jemanden den Job gekostet
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Tja, dann hat der alte Herr wohl doch etwas dramatisiert...
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Unfassbar - oder? Und eine tolle Reaktion! Das hat sicher jemanden den Job gekostet Du kennst sicher die Geschichte von Bob Hoover und dem Tankwart, der ihm Jetfuel in sein (Avgas-)Propellerflugzeug getankt hat. Nach der erfolgreichen Notlandung - natürlich ohne signifikante Beschädigung des Fliegers, es war ja Bob Hoover - hat Bob darauf bestanden, dass der gleiche Mann ihn wieder betankt, mit dem Argument, das passiere dem kein zweites Mal :-) Die Geschichte spielt, soweit ich mich vom Lesen erinnere, in San Diego (KMYF).
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Kann ich bestätigen. Hat mir ein Lufthansaschrauber genau so damals berichtet....
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Na ja, das kann sich im Flug schon gefährlich anfühlen, selbst wenn man 10% Jägerlatein abzieht!
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Bob Hoover ist Stellvertreter von Chuck Norris, wenn der gerade nicht da ist.
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Unfassbar - oder? Und eine tolle Reaktion! Das könnte man aber schon bei aufmerksamer Beobachtung der F/CTL Page am Boden erkennen...
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Nach der Wartung erfolgte dies: "Ein weiterer Mangel war, dass sowohl die Steuerungs- als auch die Funktionskontrolle nur vom rechten statt von beiden Sidesticks aus durchgeführt wurde und auf eine vergleichende Sichtkontrolle mit den Steuerungsflächen am Flugzeug ganz verzichtet wurde." Und die Piloten haben es auch nicht erkannt. Aus dem Bericht der BFU: "Die Tatsache, dass der Fehler bei der Überprüfung der Steuerung (Flight Control Check) durch die Besatzung nicht erkannt wurde, ist darauf zurückzuführen, dass die Querruderausschläge, nur wie in der Checkliste beschrieben, auf Vollausschlag, nicht aber auf Sinnfälligkeit geprüft wurden." Und: "Nachdem das Flugzeug an den Instandhaltungsbetrieb übergeben worden war, wurde im Beisein der Besatzung ein „FLIGHT CONTROL CHECK“ durchgeführt, dabei bewegten sich die Symbole der Querruder auf dem ECAM-Bildschirm zunächst für einen sehr kurzen Moment in die richtige Richtung, so als wäre alles in Ordnung, bevor die Querruder in die entgegengesetzte Richtung ausschlugen." Ich denke, nicht umsonst wird in dem BFU-Bericht zum Schluss - wieder mal - umfangreich auf das "Schweizer-Käsemodell" verwiesen!
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Exkurs: Wenn ich mich recht entsinne, ist diese Kanalvertauschung aber auch sogar der Grund gewesen, warum LH kein Rollen mit nur einem Triebwerk machen will (wollte?). Sagte mir zumindest der stellvertretende Flottenchef von BMI vor ein paar Jahren, als die noch zu denen gehörten. Um eine solche Fehlerquelle vorm Startlauf ausschließen zu können. BMI mach(t)e es, LH nicht, mWn. Hat mich ein wenig überrascht, da ich beim Startlauf schon erwartet hätte, dass man eine solche Asymmetrie schnell feststellt. Meine Erinnerung ist nicht mehr so gut, aber ich meine, dass das Cockpit das Ansinnen der Konzernleitung damals abgewürgt hat aus Sicherheitsbedenken.
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Verstehe ich nicht ganz, da der Flightcontrol Check ja erst nach Anlassen des zweiten Triebwerks durchgeführt wird. Und selbst wenn nicht schlagen die Ruder deswegen nicht umgekehrt aus..
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